某公司使用的4m*13m水泥磨及其減速器、潤滑油站是從俄羅斯整機成套進口的,于2001年6月正式建成投產。水泥磨的減速器為雙級行星齒輪減速器,配套電動機功率為3150kw,潤滑方式為潤滑油站強制潤滑。該潤滑站采用的潤滑泵為雙聯雙作用葉片泵,流量為300umin,工作壓力為lompa,電動機功率為11kw。自投產之初,潤滑系統的潤滑油量就不充足,不能滿足生產要求。
俄方資料要求該減速器采用粘度為isovg320的工業齒輪油,我公司采用的潤滑油為美孚632工業齒輪油(相當于isovg320)。但我們分析認為,由于葉片泵適合于輸送粘度較小的油液,而isovg320的工業齒輪油粘度較大,影響了葉片泵轉子葉片的甩出,故該類潤滑站不適合采用葉片泵進行潤滑,且在國內購買300umin的葉片泵也較困難。因此,在不能改變潤滑油種類的前提下,我們決定用國產泵進行替代。因齒輪泵對潤滑油粘度的敏感程度相對較差,易于采購,便于維修,故采用型號為kcb-483.3的國產齒輪泵。該泵工作壓力為0.86mpa,流量為483.3umin,電動機功率仍為iikw,這樣可直接使用原潤滑站的電氣控制部分。
原葉片泵是置于稀油站上殼體上浸于潤滑油箱內,根據設備現場的實際情況,現將齒輪泵置于稀油站側的地面上。經過改造,相對于原潤滑系統,有如下3個優點:
1)可使稀油站油箱內的油面高于齒輪泵吸油口500mm,進而在齒輪泵的吸油口形成一定的負壓差,更利于泵對油液的吸出,且可防止空氣進人潤滑系統內,保證系統穩定工作。
2)須將稀油站上蓋打開的缺陷,在稀油站的外部即可進行齒輪泵的維修,從而方便了維修,并可保證潤滑油液的清潔。
3)齒輪泵在國內易于采購,容易管理。改造后潤滑油量明顯好于原來潤滑系統,一直正常工作。
破碎機各個時期的特性,蓖板與錘頭運行軌跡a,b,c,d,e,f,g,h,1各點的間隙分別如表i數據時, ,既能提高破碎機產量,又能保證石灰石產品粒度。其中,d和e的尺寸較為關鍵,尤其在粒度的控制方面,影響 。而對于臺時產量,則c,d,e的尺寸影響較大。但錘頭和蓖板都是易磨損件,隨著錘頭、蓖板的磨損,必須要對蓖板托架進行適當調整,以保證蓖板與錘頭之間的間隙的合理。
自1999年以來,通過對蓖板與錘頭運行軌跡間隙的優化,破碎機臺時產量大幅提高,到2003年7月,臺時產量年平均已達到280.0t/h,超過設計能力的21.7%,粒度合格率達到95%以上,破碎機運行電耗不斷下降,全年可節約成本數百 。取得了良好的經濟效益。