使用激光粒度分析儀對p·042.5r水泥的粒度分布進行了檢驗,微分分布和累積分布的篩余數據通過最小二乘法回歸分析得到rrsb方程,均勻性系數為1.08,特征粒徑為18.51xm。由此看出,該粉磨系統產品的細度較細,3~32~lm顆粒含量達到65%,這是一個非常理想的數值。水化2008.no.3速度很慢的601xm顆粒篩余不足1%。與從水泥水化程度角度提出的31xm的顆粒不超過10%?的要求比較,31xm的顆粒偏多。投產初期熟料和p·042.5r水泥物理性能月平均值凝結時問抗折強度抗壓強度p·042.5r水泥中摻入4%的石灰石和l1%經過自然煅燒的煤矸石。煤矸石屬于人工火山灰混合材料,具有很大的內表面積,可以明顯增加水泥的標準稠度用水量。考慮到這個因素,p·042.5r水泥的標準稠度用水量為27.5%是一個可以接受的數值。
出現的問題和改進措施
運行之初,dcs系統將出磨端滑履溫度設定在7ooc~警,80℃磨機跳停。由于熟料的溫度偏高,致使出磨端滑履溫度一直在72度以上,甚至2007年5月3日超過80℃,使粉磨系統全線跳停。水泥磨的出磨端滑履溫度偏高。
經過分析,由于水泥磨在設計中加長,磨簡體回轉部分的質量增加,所以滑履軸承負荷加大,并且熟料的溫度一直偏高,而稀油站是按照4.2mxl3m的磨機匹配,導致出現上述現象。為此將稀油站的低壓泵流量由63l/min換成100l/min流量的,并將原列管冷卻器改成板式冷卻器。改造后開機一切正常,溫度降到70℃以下,磨機系統運行正常。
循環斗式提升機負荷大,多次出現壓死的現象,斗式提升機是 鏈、設計能力為1000t/h、裝機功率185kw的高速提升機,按照工藝分析,完全可以達到負荷的要求,并且相同的設計在其他工程中有所應用,沒有發生過壓死的現象。在 中發現,v型選粉機的循環負荷率太大,懷疑其打散分級能力降低,經 一切正常,將粗粉取樣分析,發現有許多料餅是2次壓實的物料。這樣的情況一般為輥壓機的壓力太大所致, 輥壓機的輥壓發現設定在10mpa,水泥熟料和回粉被壓成v型選粉機不能打散的瓦片形料餅,引起提升機和輥壓機的循環負荷率增大,惡性循環,造成循環斗式提升機工作壓力提高。