回轉窯因檢修、操作和管理不當,時常出現生產 工藝 ,不僅給企業造成經濟損失,而且增加崗位人員的處理工作量,甚至造成人員傷亡。因此,認真分析 原因,制定防范措施,,防止類似 的 生是十分必要的。本文列舉幾個工藝 產生的原因、處理及措施。
窯尾吐灰 :2006年1月,某廠1500t/d生產線(帶三級預熱器)大修后,窯運行不正常,在檢修后運行的1 中,停窯10多次,平均臺產由正常生產時的70t/h下降到59t/h。
在實際生產中,每當中控員增加生料喂料量時,豎式預熱器和回轉窯結皮嚴重,篦冷機內結料柱,熟料質量大幅下降。在處理料柱時,因篦床上的物料厚度增度,造成篦床和活動梁損壞,致使篦床漏料,篦床下的拉鏈機負荷加大,拉鏈機拉斷。與此同時,窯尾時常出現吐灰現象,喂料量越大,吐灰越嚴重,嚴重污染窯尾現場環境,并對窯尾電纜安全構成威脅。
原因分析:由于大修時對土建施工計劃不完善,沒有明確土建質量監管內容和責任人,造成c3和c2頂部、窯尾密封以及分解爐膨脹倉等處出現漏風現象,系統壓力上升(c3達-8000pa,大修前為-7400pa)。因在大修時對計量和熱工儀表進行了校驗,中控員對這些儀表大修前后誤差的變化沒有引起足夠的重視,未建立新的平衡,造成用煤不合理,窯內飛砂大,系統溫度上不去,限制了喂料量。
由于部分空氣炮和篦冷機的部分篦床不工作,加劇篦冷機結料柱的可能,造成窯況不正常,也嚴重威脅到篦冷機系統設備的安全運行。
由于錨固件選擇錯誤(比設計高出100mm),造成窯尾煙室斜坡的澆注料平面比設計高出100mm。在增加喂料量時,c3下料管容易被堵死,加上下料室板澆注尺寸錯誤,造成窯內通風受阻,導致結后窯圈嚴重,窯尾頻繁吐料。這是影響該起 發生的關鍵原因。
改進措施:及時對預熱器、翻板閥、管道和 門等部位進行堵漏處理,減少漏風對窯運行的影響,確保溫度和壓力恢復到正常操作狀態。